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45t电炉终点碳控制技术研究与应用

2012-12-05

随着电炉炼钢技术的进步,电炉冶炼节奏不断加快,人们对电炉冶炼终点控制越来越重视。电炉终点控制的目标是在尽量减少能量和物料消耗的条件下,确保在冶炼周期时间节点上钢液成分和温度的同时命中,并做到固体物料完全熔化。近几年衡钢45t电炉通过不断改造,用氧量增大,冶炼时间持续降低。随着冶炼节奏的加快,钢水终点控制的问题越来越突出,主要表现为:氧化末期钢水过氧化严重,氧化末期钢水中碳含量([C],质量分数)经常控制在0.05%以下,甚至低至0.01%~0.02%,钢水氧含量([O],质量分数)很高,导致脱氧材料消耗量大,并在钢水中形成大量内生夹杂物,严重影响钢水和连铸坯的质量。因此,开展电炉终点碳控制研究势在必行。

笔者通过对45t电炉终点碳控制技术进行研究,优化了冶炼工艺及用氧制度,改进了泡沫渣工艺。电炉氧化末期钢水碳的合格率得到较大提高,减少了脱氧材料加入量,在一定程度上降低了LF座包钢水中的氧含量,提高了钢水的质量。通过优化泡沫渣工艺,电炉炉盖结冷钢现象已基本杜绝,炉子水冷件漏水现象大幅度减少,缩短了热停时间。

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